1. 油气伴生废水主要成分(高盐、有机物、硫化物、重金属)
油气伴生废水是石油天然气开采过程中产生的重要污染物,其成分复杂,污染程度高,具有 “高盐、高有机物、高硫化物、含重金属” 的显著特征。高盐是其最突出的特点,含盐量通常在 10000-50000mg/L,主要为氯化钠、氯化钾、氯化钙等盐类,高盐环境会严重腐蚀电解制氢设备的电极和管道;有机物浓度较高,COD 在 500-3000mg/L,主要包括石油类、酚类、芳香族化合物等难降解有机物,这些有机物会吸附在电极表面,影响电解反应效率;硫化物浓度在 10-50mg/L,主要以硫化氢、硫化钠等形式存在,具有强毒性和腐蚀性,会进一步加剧设备腐蚀,且在电解过程中可能产生有毒气体;此外,废水中还含有少量重金属离子,如铅(Pb²⁺)、镉(Cd²⁺)、汞(Hg²⁺)等,浓度在 0.1-1mg/L,这些重金属离子会沉积在电极表面,导致电极钝化,降低电解制氢效率。在陕西新能源实验室的电解制氢实验中,需先对油气伴生废水进行预处理,去除有害污染物,才能保障电解制氢系统稳定运行。
2. 电解制氢实验难点(水质适配性、电解效率)
油气伴生废水电解制氢实验的核心难点集中在水质适配性和电解效率两个方面。在水质适配性方面,电解制氢系统对进水水质要求严苛,需要污水中的悬浮物、有机物、硫化物、重金属等污染物浓度降至极低水平,否则会导致电极腐蚀、钝化、膜污染等问题,影响设备使用寿命和制氢效果;但油气伴生废水成分复杂,预处理难度大,难以达到电解制氢的进水要求,如何实现废水水质与电解制氢系统的精准适配,是陕西新能源实验室面临的首要难题。在电解效率方面,高盐环境虽然能提高废水导电性,降低电解能耗,但过高的盐浓度会导致副反应增加,如氯离子电解产生氯气等有毒气体,不仅降低氢气纯度,还存在安全隐患;同时,废水中的有机物和硫化物会消耗电解过程中的电能,导致电解效率下降,氢气产率降低。此外,电解制氢过程中还面临电解槽温度控制、电流密度优化等问题,这些因素都会影响电解效率和氢气质量。
3. 废水预处理对制氢效果的关键影响
废水预处理是油气伴生废水电解制氢实验的关键环节,其处理效果直接决定了制氢效果的优劣。若预处理不彻底,废水中的悬浮物会堵塞电解槽的流道,导致电解液循环不畅,局部温度过高,影响电解反应的均匀性;有机物吸附在电极表面,会形成有机污染层,阻碍电子转移,降低电解效率,甚至导致电极失效;硫化物会与电极材料发生反应,腐蚀电极,同时产生的硫化氢气体在电解过程中可能被氧化为二氧化硫,污染环境并进一步腐蚀设备;重金属离子沉积在电极表面,会导致电极钝化,使电解反应难以持续进行。反之,高效的预处理的能够去除废水中的大部分污染物,为电解制氢系统提供优质进水,保障电极反应的顺利进行,提高电解效率和氢气纯度,同时延长设备使用寿命,降低实验成本。因此,在陕西新能源实验室的电解制氢实验中,选择合适的预处理工艺和设备,是实现油气伴生废水资源化利用的关键。
4. 艾柯设备预处理工艺:保障电解制氢系统稳定
艾柯实验室
污水处理设备针对油气伴生废水的成分特点和电解制氢实验的水质要求,开发了专用预处理工艺,通过 “预处理 - 深度处理 - 精密过滤” 的三级处理流程,为电解制氢系统提供稳定可靠的进水保障。在预处理阶段,设备采用高效隔油 - 气浮工艺,去除废水中的石油类和大部分悬浮物,隔油效率达 95% 以上,气浮工艺对悬浮物的去除率≥90%;在深度处理阶段,集成高级氧化 - 生物降解组合工艺,通过臭氧氧化技术破坏有机物的化学结构,将难降解有机物转化为易降解小分子物质,再经生物反应器进一步降解,COD 去除率达 85% 以上,同时采用化学沉淀法去除硫化物和重金属离子,硫化物去除率≥98%,重金属去除率≥99%;在精密过滤阶段,采用超滤膜过滤系统,过滤精度达 0.01μm,截留剩余的细小颗粒和胶体物质,确保出水悬浮物浓度≤1mg/L,COD≤50mg/L,硫化物≤0.5mg/L,重金属≤0.01mg/L,完全满足电解制氢系统的进水要求。此外,艾柯设备配备智能控制系统,实时监测预处理过程中的水质参数,自动调整工艺参数,确保处理效果稳定,为电解制氢实验的顺利进行提供有力保障。
5. 陕西实验室电解制氢实验:氢气纯度达 99.7% 案例
延安某石油化工企业实验室开展油气伴生废水电解制氢实验,实验废水含盐量 30000mg/L,COD 2000mg/L,硫化物 30mg/L,Pb²⁺浓度 0.5mg/L,目标是通过预处理后实现电解制氢,氢气纯度≥99.5%。该实验室采用艾柯 AK-DQ 系列实验室
污水处理设备进行预处理后,电解制氢实验取得了优异效果:预处理后废水 COD 降至 45mg/L,硫化物降至 0.3mg/L,Pb²⁺浓度降至 0.008mg/L,悬浮物浓度降至 0.8mg/L,各项指标均满足电解制氢系统的进水要求;电解制氢过程中,电极未出现腐蚀、钝化现象,电解槽运行稳定,电解效率达 75%,较传统预处理工艺提升 20%;最终产出的氢气纯度达 99.7%,符合工业用氢气标准(GB/T 3634.1-2021)。该实验室的实验数据显示,艾柯设备的预处理工艺运行稳定,处理 1 吨废水的能耗仅为 1.2kWh,药剂成本为 4.5 元,较传统预处理设备节省 30%;电解制氢过程中,每处理 1 吨油气伴生废水可产生氢气约 5m³,实现了废水资源化利用与环保治理的协同。此外,榆林某新能源实验室采用艾柯设备进行类似实验,氢气纯度稳定在 99.6%-99.8% 之间,充分验证了陕西新能源实验室
污水处理设备在油气伴生废水电解制氢实验中的技术适配性和可靠性。